2026年, 第44卷, 第3期 
刊出日期:2026-06-15
  
  • 全选
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    试验研究
  • 周峰峦
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    为精准获取飞机典型结构细节的疲劳性能参数,验证应力与耐久性寿命计算方法的合理性,本文以7075-T7651铝合金和05Cr13Ni8Mo2Al不锈钢为研究对象,设计了两类典型结构细节模拟件,并开展了随机谱下疲劳试验。基于扫描电子显微镜(SEM)断口观测结果,结合Paris公式与梯形法建立断口反推模型,系统研究了裂纹萌生寿命、扩展寿命及应力变幅的反推方法,并结合多类工程应用案例验证了方法有效性。结果表明:两类材料模拟件断口均呈现典型疲劳特征,裂纹源多位于应力集中区域;Paris公式适用于稳定扩展阶段的寿命反推,梯形法更适配复杂载荷下的全周期寿命计算;反推得到的疲劳寿命与试验实测值相对误差绝对值小于7%,应力变幅计算结果与设计载荷谱匹配良好。该研究为飞机结构细节的疲劳性能评估提供了可靠的断口反推技术支撑。
  • 袁少红, 宋文城, 王俊, 张洪静, 史丹丹, 王丹
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    本文对高强高韧7系铝合金型材横截面不同位置的力学性能、显微维氏硬度、电导率、剥落腐蚀、应力腐蚀等性能进行了测试,并对不同位置处的显微组织进行了对比分析,探讨了高强高韧7系铝合金型材力学性能、抗腐蚀性能与显微组织关系的规律。结果表明:高强高韧7系铝合金型材截面四周的拉伸性能与维氏硬度值比心部高,晶粒越细小,强化作用越明显;高强高韧7系铝合金型材非加强筋处电导率值高于加强筋处,在晶粒变动位置处电导率值最低,拐角处电导率值最高;非加强筋处抗剥落腐蚀性能相较加强筋处稍差,这与其具有长而宽且未再结晶的饼状晶粒有关,而加强筋处的晶粒趋向等轴晶,等轴晶对抗剥落腐蚀性能有利;非加强筋处的抗应力腐蚀性能优于加强筋处,等轴晶对抗应力腐蚀性能不利,而拉长的变形晶粒对抗应力腐蚀更有利。在工程用高强高韧7系铝合金型材设计时,在保证零件刚度及质量要求的同时,可参考力学性能、抗腐蚀性能与显微组织的对应关系,最终得到更高的综合性能。
  • 张维, 陈乐, 胡明磊, 胡斌, 罗强, 朱文萱, 李红军
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    压入法用于评估材料的力学性能,但其会在材料表面造成微损压痕,其对材料耐腐蚀性能的影响成为行业焦点。本工作以Inconel 718合金为研究对象,以表面压入法和盐雾试验为手段,研究了表面微损压痕缺陷对其耐腐蚀性能的影响。采用无压痕样品及压入载荷分别为100、300、500 N的压痕样品在5 wt.%NaCl盐雾环境中开展0~264 h盐雾试验。结果表明:在盐雾试验后,存在压痕缺陷的样品质量损失是无压痕样品的3~5倍,但是不同压入载荷样品的质量损失相差很小;腐蚀坑内部平均分布着Cr、Fe、Ni、Nb等的氧化物,存在少量富集的Fe3O4;压痕处存在应力集中,降低了Inconel 718合金的耐腐蚀性。
  • 张振威, 齐子诚, 赵洁, 朱宇瑾, 蒋锐, 马裕辰
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    试样预处理方法对晶间腐蚀深度测定结果的准确性与重复性影响显著。本文分别采用GB/T 7998—2023和GB/T 7998—2005新旧两版(以下分别简称2023版和2005版)标准中腐蚀深度测定法的预处理方法,并增加机械法预处理方法设计对比试验,探讨了硝酸钝化、稀硝酸除膜、机械去氧化膜3种预处理方法对铝合金晶间腐蚀深度及腐蚀级别测试结果的影响。结果表明:碱蚀后采用硝酸(质量分数约68%,指浓硝酸)进行预处理,试样发生了钝化,未发生晶间腐蚀;碱蚀后采用25%(质量分数)硝酸进行预处理,试样晶间腐蚀深度明显;采用机械法直接去除试样表面氧化膜进行晶间腐蚀试验,试样晶间腐蚀深度也较为明显。采用2023版标准预处理方法得到的晶间腐蚀结果与2005版标准相比具有明显的差异,建议标准修订者根据实际生产检验,明确预处理目的,以便标准更好地应用于生产检验。
  • 测试技术
  • 张彪, 李远, 马美静, 张子鉴, 姚鑫哲, 张振南, 诸明良
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    由于高温环境下夹具材料强度不足及试样构型不兼容的双重制约,使得适配陶瓷基复合材料(CMCs)高温力学性能测试的夹具材料选择与结构设计成为热点。本文选择高温环境下能保持优异的耐高温性能、力学性能和相结构稳定性的Si3N4陶瓷作为夹具材料,设计并制备了适配燕尾型板状CMCs的高温夹具,并验证了其在1 000 ℃环境下CMCs力学性能检测中的应用可行性。选用Abaqus有限元分析软件对Si3N4陶瓷夹具和碳化硅复合材料进行了热应力分布和受力状态分析,结果表明,通过创新性的燕尾型试样夹持结构结合倒角应力释放设计,显著降低了夹具薄弱区的应力集中,同时在高温服役环境下,夹具拥有良好的载荷传导和抗失效性能。1 000 ℃环境下,CMCs的高温拉伸和高温疲劳性能测试结果表明,该夹具在高温下具有稳定的力学响应和耐用性。
  • 沈海红, 刘畅, 赵晓, 李臻, 张彪, 谢金鹏
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    微蜂窝钎焊复合材料钎着率是其钎焊工艺优化、质量检测与产品验收的重要依据,其无损检测方法一直是相关领域的研究热点。本文以直径为300 mm、厚度为20 mm的高温合金环内表面钎焊六边型蜂窝(单个蜂窝直径为0.55 mm)环件作为考察对象,通过对超声C扫描探头频率、焦距、步进、焦点尺寸等参数进行优化,探讨了采用水浸超声C扫描技术量化表征微蜂窝钎焊复合材料钎着率的可行性。基于频率梯度设计与参数匹配优化的经验,分别选用10、20、30 MHz共3种频率探头,并匹配相应焦距、步进与焦点尺寸开展试验,结果表明,当探头频率为30 MHz,焦距为31.75 mm,焦点尺寸为0.16 mm, 步进为0.05 mm的条件下,可获得相对清晰蜂窝图像,最小分辨特征尺寸达0.05 mm。对图像进行了等比例放大处理,测得这些结构的直径为0.56 mm,该测定值与部件实际的微蜂窝直径0.55 mm吻合。结合钎着率定义(钎焊接头内实际有效冶金结合钎缝面积与设计钎焊总面积之比),本文提出采用水浸超声 C 扫描技术,通过获取清晰蜂窝图像面积与工件总扫查面积的比值,可实现对钎着率的定量计算
  • 齐英豪, 王永锋, 夏鹏, 赵九来, 田佳琪
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    直流漏磁探伤机在钢管自动化探伤中应用广泛,它的性能优劣会直接影响检测结果的准确性。目前国内外主要通过对设备(探伤机、传感器、机械部分)的系统综合性能测试来进行评定,未有明确的直流漏磁探伤机的仪器性能校准标准。文章通过介绍直流漏磁探伤机实施校准的意义,对探伤机工作原理与仪器硬件构成进行分析,得出影响直流漏磁探伤机性能的关键组成部分:磁化装置、衰减器(或放大器)、整机噪声、退磁器。同时,科学合理地借助一定的工具对这些关键部分进行测量,并给出相应的计量参数:磁化电流相对误差、衰减器衰减误差、电噪声电平、剩余磁感应强度。经过研究分析,对计量参数提出一定的量化指标,并建立有效的校准方法,旨在为钢管直流漏磁探伤机的校准提供参考。
  • 缺陷分析
  • 张聪毅, 李春辉, 戴乐, 王世宁, 张佳旗, 刘攀, 张欣耀
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    铸造钛合金在转向节中的应用属于新方向,其断裂分析也备受关注。某汽车铸造钛合金转向节在装车试验过程中发生断裂,断口由倒角表面位置起裂向内部扩展,本文采用宏观分析、化学分析、力学性能分析、金相分析、扫描电子显微镜(SEM)等方法对失效转向节断口进行了综合分析。结果表明:该钛合金转向节断裂模式属于疲劳断裂;转向节试样的化学成分和力学性能均符合相关标准对ZTC4钛合金的要求;金相组织未见异常,但是断口起裂位置的外表面加工质量差,存在较粗的加工刀痕,造成应力集中,裂纹在加工刀痕处萌生,并迅速扩展,导致转向节发生断裂。
  • 郑传瑞, 孙月花, 任建, 时飞扬
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    15-5PH不锈钢锻件在服役仅30 h后即发生开裂,本文采用宏观断口分析、金相组织观察、扫描电子显微镜(SEM)断口分析、化学成分检测及力学性能测试等方法进行了失效原因分析,以保障同类关键部件的服役安全与可靠性。结果表明,金相检测未检出可能诱发裂纹的超标夹杂物;试样中各化学成分的测定值符合国标GB/T 1220—2007对15-5PH钢的要求;开裂起源于ϕ1.5 mm通孔内表面,主要原因是孔内表面粗糙度超标(粗糙度Ra≥10.0 μm)与装配残余应力共同作用,形成显著应力集中,诱发多点断裂源并持续扩展;材料横向冲击功实测值为16.0~22.6 J,部分低于标准GB/T 1220—2007要求值 20.3 J,冲击韧性不足,这进一步加速裂纹扩展,最终导致锻件失效。
  • 张启礼, 杨景标, 沈娉婷
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    为了探究某电厂燃煤锅炉水冷壁管断裂的原因和机理,通过宏观观察、力学性能测试、材质成分分析、金相检验、扫描电子显微镜(SEM)和能谱(EDS)等方法对失效的水冷壁管进行了分析。结果表明:试样化学成分及向火面和背火面的屈服强度均满足相关标准对20G钢的要求,但硬度、抗拉强度和断后伸长率未达到标准要求;水冷壁管内壁有一层厚的氧化膜,爆口内壁周围有大量沿晶微裂纹(发纹),并向基体内部扩展,在裂纹周围存在严重脱碳现象,这些均为氢腐蚀显著特征。同时在断口表面有硫和磷等腐蚀性元素,表明也存在酸腐蚀。另外,焊缝是较易形成酸腐蚀的区域,熔合线区域是整个焊接接头最薄弱部位,当腐蚀产生的微裂纹逐渐长大,则最先在熔合线区域发生断裂。综合上述,可以判断该水冷壁管断裂是由氢腐蚀和酸腐蚀的共同作用造成的。
  • 尹亚豪, 郭磊, 陈晓东
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    本文利用金相显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析仪(EDS) 对开裂的中缸筒进行了宏观检查和微观分析,结合其化学成分分析、硬度检测结果,综合分析了其失效原因。结果表明:中缸筒的化学成分符合GB/T 3077—2015标准中30CrMnSiA钢的成分要求;从宏观和微观形貌分析可知,断裂起源于试样熔铜熔合区母材处,为脆性开裂。从金相检验和能谱检验结果可知,断裂源区局部存在裂纹,裂纹内部填充物主要成分为铜,与熔铜层一致,应为熔铜焊接过程中产生,即铜的渗透裂纹。从硬度检验结果可知,熔合线附近马氏体硬度远高于正常位置处组织,其存在会显著降低材料的整体韧性,增加断裂的风险。综上分析,中缸筒失效主要是由于熔铜过程中产生渗透裂纹和热裂纹造成的,焊缝冷却过程中会由于相变而产生组织应力加剧了裂纹的形成和扩展。建议在熔铜过程中对钢要焊接的部位预热,防止焊接热输入过大,缩短液态铜浸润奥氏体晶界时间,这些对避免中缸筒裂纹的发生都将起到积极作用。
  • 赵楠, 刘学伟, 邓丽琴
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    开展SAE1022含硼钢表面黑斑及翘皮缺陷的成因分析,对提升其热轧板产品质量与生产稳定性具有重要意义。本文利用金相显微镜、扫描电子显微镜(SEM)和能谱(EDS)对SAE1022含硼钢热轧板表面黑斑及翘皮缺陷截面及表面进行微观组织形貌及成分分析,并分析了相应连铸坯缺陷,同时对生产关联性因素进行了现场工艺调查,讨论了黑斑及翘皮缺陷特征、产生原因及工艺控制措施。结果表明:热轧板表面黑斑及线状翘皮缺陷处均未见异常夹杂或夹杂偏聚,均有明显的二次氧化、脱碳和晶粒长大现象,缺陷处有铜元素、氮化硼及硅铝酸盐类夹杂的偏聚;黑斑及翘皮缺陷是由连铸板坯星状裂纹及角裂纹在热轧过程中发生不均匀变形而造成的,而这些裂纹与连铸结晶器铜镀层脱落、硅铝酸盐夹杂偏聚及氮化硼晶界偏聚有关。基于上述分析现场针对炼钢及热轧工艺采取了相应的控制措施,缺陷发生率由2.48%降低到0.85%。
  • 梅华生, 胡钥, 王茂川, 张磊, 王长朋
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    某厂发动机SCM435飞轮螺栓出现多起延迟断裂故障,严重影响发动机可靠性。通过断口微观形貌分析、金相组织检测、化学成分分析、拉伸性能测试、基体硬度测试等手段,对飞轮螺栓断裂失效原因进行分析。试验结果表明,螺栓断口有典型的氢脆特征,晶界有明显析出物;在酸洗磷化过程中表面出现腐蚀,存在氢渗入基体现象,导致基体出现氢脆是造成断裂的主要原因;同时,在化学成分分析中发现飞轮螺栓本体低熔点Pb元素和Sn元素含量之和超过标准要求,螺栓低熔点元素含量较高,调质回火冷却时易在晶界处聚集,导致晶界弱化,引起材料沿晶脆性断裂;这两种因素共同作用,最终造成飞轮螺栓延迟脆性断裂。螺栓力学性能和基体硬度测试结果符合国家标准要求,基体调质处理金相组织无异常。
  • 专题探讨
  • 田运辉, 田立, 谢尧, 邓力文
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    本文针对LF精炼炉精炼过程中脱氧合金化控制精度不足、人工优化能力有限的问题,基于冶金反应机理与历史生产数据,开发了一种智能脱氧合金化模型。该模型通过融合理论分析与数据驱动方法,综合考虑合金元素的收得率、市场价格以及生产过程中的动态变化,采用优化算法计算出成本效益最高的合金加入量,从而实现了脱氧合金化的精准控制与成本优化。在模型设计中,冶金机理部分考虑了合金元素在钢液中的溶解和氧化过程,为合金收得率的预测提供了理论依据。同时,历史数据驱动部分通过线性回归分析,提取了关键操作参数与合金元素收得率之间的定量关系,弥补了机理模型在复杂工况下的局限性。基于此,模型能够动态调整合金加入量,适应生产过程中的波动,确保合金化效果的稳定性。研究结果表明,模型在锰铁合金和铬铁合金±20 kg偏差内的预测准确率分别达到90%和96%,硅铁脱氧计算在±20 kg偏差内的准确率也超过90%。该模型的成功应用不仅提高了LF精炼炉脱氧合金化的效率和精度,还为钢铁企业提供了智能化生产的技术支持。通过精准控制合金化过程,企业能够实现资源的高效利用和成本的显著优化,为钢铁行业的绿色化、智能化转型提供了重要参考。
  • 田尧, 范泽宇, 马飞跃, 谭廖嶙
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    对全自动方坯热酸腐蚀低倍检验系统中的总体工艺流程和各工序进行了研究,阐述了整个系统的设计原则以及试样接收及加工系统、酸蚀及成像系统、环保装置以及自动化控制系统等的设备组成和工艺流程。该系统实现了方坯热酸腐蚀全流程智慧检测,系统投用后工作效率较人工模式提升40%,劳动生产率提升50%,且运维成本低,耗材成本仅为高速圆盘锯方案的1/3。最后,梳理了该系统试验室设计的注意事项,并对全自动低倍检验工艺的发展前景进行了展望。