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ISSN 1001-0777
CN 11-2119/O4
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2016年, 第34卷, 第1期 刊出日期:2016-01-22
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标准研究
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挖掘机油缸活塞矫直断裂原因分析
刘金源
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 1-6.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150101
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某机械厂使用100 mm规格的45钢圆棒加工一种挖掘机油缸活塞,在加工过程中发生矫直断裂。对45钢圆棒和断裂样品进行了化学成分、低倍酸洗、断口、金相组织等项目分析。结果表明:用于加工活塞杆的45钢圆棒力学性能、化学成分符合标准要求,钢中夹杂物含量少,组织是正常的铁素体+珠光体。活塞杆矫直断裂为脆性断裂,断裂源位于工件表面,断口微观形貌为冰糖状脆性断口。断裂件经酸洗后发现纵向表面存在较多沿周向分布的裂纹及较深、较粗的车加工刀痕,金相分析结果表明裂纹为中频淬火过程中形成的沿晶裂纹,裂纹区域存在回火马氏体硬脆相组织。活塞杆发生矫直断裂的原因是工件矫直前已存在中频淬火形成的淬火沿晶裂纹,在矫直应力的作用下,裂纹沿基体扩展直至发生断裂。通过改进中频淬火和回火工艺,提高工件表面加工光洁度可消除表面淬火裂纹,后续产品未再发生矫直断裂。
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M42齿轮滚刀失效分析
张全新,徐鸿昊,何开文
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 7-9.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150102
摘要
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通过对[M42]齿轮滚刀的化学成分、硬度检测及金相组织观察,对其造成使用性能缺陷的影响因素进行了分析和讨论。结果表明:[M42]齿轮滚刀的淬火加热温度过高,以致造成组织产生过热和局部过烧,是影响刀具使用性能的主要原因。
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Q235B中厚板伸长率不合格原因分析
刘士旺,刘 强,王文韶
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 10-13.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150103
摘要
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针对Q235B中厚板在拉伸试验中出现的断后伸长率不合格问题,利用扫描电镜、金相显微镜等分析手段对拉伸试样宏观断口、断口微观形貌及金相组织进行观察与分析。分析结果表明,中厚板中的非金属夹杂物、不均匀的带状组织和内应力是导致钢板断后伸长率不合格的主要原因,并就此提出一系列的工艺改进与优化措施,有效地解决了伸长率不合格的问题。
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Q345B型钢翼缘边部表面结疤原因分析与控制
卢爱凤,麻 衡,李红柳,刘金超,杜 娟,陈 华
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 14-17.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150104
摘要
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针对Q345B型钢表面结疤现象,从材料的化学成分、金相组织等方面进行了系统的分析与观察。分析结果表明:材料中的杂质含量高,轧制时产生内应力是导致表面结疤的主要原因。因此,进一步优化冶炼工艺制度、控制炼钢时钢液的化学成分和夹杂、保证钢液的纯净度,可以有效地预防钢材表面结疤缺陷。
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Q690D钢板焊接裂纹分析与控制
闵凡启,高立福,卢爱凤,王彦国,郭丽波,李国平
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 18-21.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150105
摘要
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针对Q690D钢焊接后出现裂纹的现象,采用化学分析仪、金相显微镜、扫描电子显微镜对钢板的化学成分、金相组织、断口形貌及夹杂物等进行了系统的观察与分析。结果表明:材料的化学成分、金相组织、夹杂物等均在产品质量标准之内,焊接后出现裂纹的主要原因是焊接工艺不规范而导致的材料延迟性脆性开裂。为此制订了合理的焊接工艺规程,通过加强预热、焊后缓冷、优化焊接工艺参数、多道次焊接、焊后消氢处理等措施,有效地避免了焊接裂纹的出现。
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S355J2钢板表面裂纹成因分析及控制
孙雪娇,高立福,刘金超,闵凡启,张 婷
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 22-24.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150106
摘要
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针对S355J2钢板表面出现裂纹缺陷的现象,采用金相显微镜、扫描电镜、能谱仪等检验手段分别从表面裂纹形貌、非金属夹杂物、组织分布等方面进行一系列分析。结果表明:裂纹起源于结晶器保护渣的卷入,并且在加热保温过程中裂纹两侧发生了脱碳以及内氧化。
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W18Cr4V针阀表面点状缺陷分析
何开文,张全新
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 25-28.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150107
摘要
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通过对W18Cr4V针阀的成分分析、金相观察以及能谱分析,对其表面点状缺陷的形成原因进行了分析和讨论,从而得知:针阀表面缺陷不是由于原材料材质引起的,也不是发纹和气孔等冶金缺陷,而是由于针阀接触含有水分的热处理盐浴介质而形成的腐蚀缺陷。
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板材拉伸冲击试样断口识别及分析
王 晶,黄少文,刘金超,郭 峰,王彦国,卢爱凤
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 29-35.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150108
摘要
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从大量的现场试验中提炼板材拉伸和冲击试样,观察断口的不同宏观形貌特征,并加以比对分析,选择典型断口利用金相电镜等手段深入查找形成原因。结果表明:拉伸及冲击的正常韧性断口均表现出了良好的力学性能,拉伸试样异常断口力学性能主要是塑性较差,脆性冲击断口表现的冲击吸收能量较差,层状冲击断口中有片状夹杂物的存在,但冲击吸收能量没有明显下降。
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车辆转向输出轴断裂失效分析
朱 姣,钟振前,杨 春,司 红,王冬梅
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 36-38.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150109
摘要
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某型汽车转向输出轴装配汽车后在山路情况下使用8个月零6天后发生断裂,累计行驶里程为35 001 km。通过对转向器进行化学成分分析、宏观及微观断口分析、高倍金相检验、拉伸力学性能试验、显微硬度测定对转向器断裂发生原因进行了分析。结果表明:转向输出轴是扭转应力作用下的一次性过载断裂,热处理后材料强度偏低和受到过大冲击载荷是导致该转向输出轴发生断裂的主要原因。
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对钢中白点缺陷的讨论及扫描电镜观察
孙秀荣,刘贵才
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 39-42.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150110
摘要
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就目前对于钢中缺陷“白点”的定义、形态、危害及形成等进行了讨论。并结合扫描电镜断口观察的实践,给出了白点的微观特征、成分分析结果,得出了白点与正常断裂断面形貌及成分的差别,验证了白点的性质就是钢中热加工过程产生的微裂纹。
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风电齿轮箱齿轮剥落分析
陆 频,李 鈊
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 43-45.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150111
摘要
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通过断口分析、材料理化检测分析,风电齿轮箱齿轮的断齿是齿轮原材料质量或制造工艺缺陷所致。齿轮在渗碳热处理过程中存在内氧化缺陷,降低材料的疲劳寿命和耐磨性,使用中在应力集中的轮齿根部沿晶界萌生疲劳裂纹,裂纹经扩展最终导致断齿失效。
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钢板拉伸分层断口成因分析及改进措施
郭 峰,郭 慧,王 晶,牛玉波,付慧丽
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 46-49.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150112
摘要
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以船板钢AH36为依托,通过对分层试样断口形貌、组织和夹杂物分析,对船板钢拉伸分层的形成机理、影响因素进行研究。由于中心偏析的存在,在轧制过程中形成带状组织,同时由于热轧板板厚中心处的塑性MnS夹杂物,复合氧化物夹杂,Nb、Ti的碳氮化物以及H的存在,在轧制过程中容易形成最薄弱的地方,从而形成分层缺陷。
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钢丝绳断裂原因分析
刘 敏,张彦文,王志奋,吴立新
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 50-54.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150113
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钢丝绳在与滑轮接触的部位断裂,采用金相显微镜和扫描电镜等对断裂钢丝绳进行了观察和分析。结果表明:钢丝绳断口及断口附近多处观察到挤压磨损痕迹,断口多为压扁状断口,并且在压扁状断口附近观察到多处硬化层;分析认为钢丝绳在使用过程中局部产生了严重的挤压磨损,导致部分钢丝绳发生变形及加工硬化而变脆,甚至部分钢丝股因外力挤压出现断丝,钢丝绳的整体承重能力下降,导致局部承载过大发生断裂。
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连铸中间包钢水中夹杂物来源分析
刘 莹,田庆荣,马立军
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 55-57.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150114
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针对27Mn2圆管坯一个浇次,利用扫描电镜对不同位置、不同炉次的连铸中间包钢水进行非金属夹杂物数量和成分分析。根据分析结果提出:严格控制转炉—精炼—连铸生产工艺过程中每一个环节是确保生产洁净钢的重要前提。另外,不同钢种冶炼过程中的工艺要求也不同,应制定相应的工艺控制措施。
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石料切割机主轴失效分析
乙海峰,黄丽君,乙 菲
中国钢铁期刊网. 2016, 34(1): 58-61.
https://doi.org/10.13228/j.boyuan.issn1001-0777.20150115
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采取宏观检验、化学成分分析、金相检验以及力学性能检验等方法对石料切割机主轴发生断裂的原因进行分析。结果表明:由于石料切割机主轴生产加工工序不当,造成石料切割机主轴抗拉强度等力学性能未达到设计要求,从而大大降低了主轴的抗疲劳强度,运行中在剪切应力和切向拉应力共同作用下,导致发生早期疲劳断裂。