周进东, 高彩, 邹楠鹏, 熊玮, 毕学工, 郑华伟, 张正东, 李昕
基于某钢厂高炉的实际原燃料条件,采用实验室试验、数学模型构建与生产数据分析相结合的方法,试验研究了不同类型废钢(包括粒子钢和渣钢粒)对综合炉料软熔滴落性能的影响,通过建立高炉使用废钢的物料-热平衡数学模型,分析了废钢添加对燃料消耗的影响规律,并结合该钢厂高炉实际生产数据进行了对比验证。软熔滴落试验结果表明,在综合炉料中添加质量分数为5.0%的废钢(包括粒子钢和渣钢粒)时,滴落铁的成分和熔点未发生显著变化,但滴落渣中FeO含量有所增加,软熔带厚度变窄,透气性得到显著改善。其中,粒子钢对软熔带厚度变窄和透气性改善的效果明显优于渣钢粒。当添加废钢质量分数大于5.0%时,滴落铁熔点呈现上升趋势,软熔带厚度增加,透气性变差。物料-热平衡模型计算结果显示,废钢加入量为100 kg/t时,综合炉料品位提升2.68%,矿比降低171 kg/t,焦比下降38.5 kg/t,渣比减少32.94 kg/t,直接还原度略有上升(5.74%)。实际生产数据验证表明,在此添加量下,高炉日产量提高600 t/d,利用系数增幅达6.6%,燃料比降低30 kg/t,但煤气利用率略有下降(约1%);此外,当添加废钢质量分数低于5.0%时,高炉透气性可获得显著改善,但随着添加量继续增加,透气性变差。通过对比分析发现,实验室试验数据、数学模型计算结果与生产数据具有良好的一致性。研究结果为高炉合理使用废钢提供了理论依据和技术支撑,对优化高炉冶炼工艺、降低生产成本具有重要的指导意义。