冯秋铢, 崔贺楠, 王慧胜, 潘锡泉, 高建文, 陈军, 王超, 刘青
针对断面尺寸为350 mm×430 mm的55SiCrA弹簧钢大方坯连铸时存在的碳偏析问题,本研究建立了考虑连铸机弧度、两孔水口以及二冷区不均匀冷却的多物理场耦合模型,系统探究了过热度和结晶器电磁搅拌(mold electromagnetic stirring,M-EMS)对钢液流动、传热、凝固与传质的影响规律,并通过工业试验对优化方案进行验证。结果表明,无M-EMS时,钢液射流持续冲刷铸坯窄面凝固坯壳,致使坯壳生长停滞并形成显著负偏析,碳偏析度最低降至0.899 1,钢液溶质富集于弯月面、宽面中心及弯月面下0.4 m处;当过热度由15 ℃升高至30 ℃后,结晶器出口处铸坯窄面坯壳厚度由25.3 mm降低至20.8 mm,窄面皮下5 mm处的偏析度由0.969 8降低至0.910 3,宽面坯壳中的碳偏析度基本不变,距结晶器弯月面2.5 m处铸坯中心的碳偏析度由1.012 1升高至1.013 3。施加M-EMS能够降低钢液射流冲刷强度,改善偏析,当电磁搅拌参数为200 A/2.5 Hz时,铸坯窄面皮下5 mm处的偏析度升高了0.061 2,宽面内外弧坯壳中最低偏析度的差值降低了64%,距结晶器弯月面2.5 m处铸坯中心的碳偏析度升高了0.002 8。增大M-EMS强度会增强结晶器中溶质冲刷效应,坯壳生长速率降低,坯壳中碳的负偏析程度加剧,距结晶器弯月面2.5 m处铸坯中心的碳偏析度呈现先升高后降低的趋势。工业试验结果表明,在240 A/2.5 Hz的电磁搅拌参数下,过热度由30 ℃降低至20 ℃时,铸坯碳偏析度极差由0.131降低至0.045,等轴晶率由25.17%提高至29.41%;在20 ℃的过热度下,电磁搅拌参数由200 A/2.5 Hz调整为240 A/2.5 Hz和300 A/2.5 Hz时,初轧坯碳偏析度极差由0.070分别变化至0.021和0.074。基于模拟与工业试验结果可知,降低过热度或适当增大电磁搅拌强度能够有效控制55SiCrA弹簧钢大方坯偏析缺陷,提升连铸坯凝固组织的均匀性。