彭峰, 成国光, 王冠博, 邓峰, 代卫星, 冯波, 王启明, 胡月霞
不锈钢铬含量高,并有残铝的存在,在连铸过程容易导致氧含量及过热度波动。在连铸首炉的中间包进行钢液充型的过程中,控流装置设计的不合理容易导致钢液的二次氧化和耐火材料的侵蚀,并对钢液洁净度产生较大影响,但是目前相关研究较少。本文以某企业8 t单流小容量矩形中间包为研究对象,将物理模拟与数值模拟相结合来研究原型中间包内钢液的流动状态,并利用数学模型计算钢液的二次氧化程度。基于原型中间包的不足,将原型的导孔挡墙更换为挡坝和挡堰的优化方案,并研究了挡坝堰高度和位置对钢液流动的影响。结果表明,原型中间包在开浇充型过程中存在二次氧化严重和前包壁耐材侵蚀严重的问题,且钢液的实际停留时间较短。而挡坝堰方案在抑制开浇过程的二次氧化问题上拥有较好的抑制效果。挡坝堰设置的最佳方案为挡堰距包底距离为180 mm,挡坝高度为300 mm,塞棒中心距挡坝距离为370 mm。将该方案应用于实际生产中,取得了良好的改进效果。中间包优化后,开浇过程中钢液的全氧含量下降,MgO·Al2O3类夹杂物数量显著降低,前包壁耐材的侵蚀明显减弱,死区比例降低至1.2%。